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i-AWARDS 수상

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합격자소서

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2022년 하반기 신입 전기·전자엔지니어 합격자소서

합격자 정보 서울4년 로봇학부 학점 3.98/4.5 토익 925 토스 Level7 인턴 1회 동아리 1회

2023.10.1015,382

자소서 항목

  • Q1. 지원 분야를 선택한 이유에 대하여 기술해 주십시오
  • Q2. 지원 분야와 관련한 전문성 확보를 위해 노력한 경험에 대하여 기술해 주십시오

합격 자소서

답변
“어려움을 성취감으로 버티고 재미를 느끼다”
제가 1 순위로 희망하고자 하는 직무는 자동화 제어입니다. 3학년 1 학기 때, 자동 제어를 수강하며 시스템 모델링과 Controller와 Compensator 설계 등에 대해 학습을 하였습니다. 제어 이론 상, 수학적 계산이 복잡하고 많은 편이기에 초기에 어려움을 겪게 되었습니다. 하지만 끈기 있고 성실한 자세로 주어진 업무에 임하기에 이해를 할 때까지 반복 적으로 공부를 하였습니다. 이를 기반으로 PID 제어 설계 프로젝트도 경험했습니다. 설계 시, 이론적으로 배운 내용들은 Matlab과 Simulink를 활용하여 적용시키니 시스템 자동화와 제어 설계에 큰 관심을 가지게 되었습니다. 이에 그치지 않고 자동화 제어 설계에 대한 다른 방법도 학습하고 싶어 제어 시스템설계 과목을 수강하며 상태 공간 제어를 학습하였고 Matlab과 Simulink를 활용하여 controller와 estimator 설계도 구현했습니다. 해당 과목에서 5등이라는 성적을 거둘 만큼 성취감과 보람을 느꼈고 이러한 경험과 자세를 바탕으로 현직에서도 발휘하고 싶어 자동화 제어 업무에 지원하게 되었습니다.

글자수 578943Byte

답변
“안정된 제어 시스템 설계 구현”
Matlab과 Simulink를 활용하여 DC모터의 제어기 설계를 구현했습니다. 위치-속도-전류 순으로 제어기를 설계했습니다. 위치 제어기는 외란에 안정적인 제어를 위해 PD제어기를 사용했습니다. 전류제어기와 속도 제어기는 정확한 값을 출력해야 하기에 PI제어기를 사용하여 오차를 없게 설계했습니다. 또한, 전류 제어기에서 모터의 정격 전압을 넘어가지 않게 하기 위해 리미터를 추가했습니다. 하지만, 시간이 지날수록 리미터에 의해 오차가 누적되어 Delay가 발생하는 문제가 생겼고 이를 해결하기 위해 Anti-windup을 구성했습니다. 최종 제어기의 응답성 확인 결과, 전류 제어기 5A 입력 시 시정수의 3배 시간에서 4.75A의 전류를 가지며 정확한 설계를 구현했습니다. 이 프로젝트에서 멈추지 않고 실제로 적용을 했습니다. MCU는 Atmega128를 사용하였고 MCU에 기구학과 동역학 계산에 대한 부담을 덜기 위해 MFC 통신 프로그램을 구현했습니다. 프로그램에 60도 입력 시 DC모터가 정확히 60도 회전하여 실제로도
잘 제어된 결과를 냈습니다. 이 경험을 통해 설계에 필요한 이론, 사용 툴에 대한 역량을 확보했습니다.

글자수 602988Byte

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